15噸啤酒廠設備糖化係(xì)統生產精釀啤(pí)酒如何進行麥(mài)汁過濾。對於(yú)啤酒生產廠家而言,麥汁過濾是非常重(chóng)要的生產流程,今天濟南国产视频福利機械設備有(yǒu)限公司的小編就為(wéi)您具體介紹一下啤酒廠設備如何(hé)進行麥汁過濾吧。
在15噸啤酒廠設備糖化係統中進行(háng)麥汁過濾是精(jīng)釀啤酒生產的關鍵(jiàn)環節,直接(jiē)影響麥汁的澄清度、收得率(lǜ)及後(hòu)續發酵質量。以下從(cóng)過濾前準備、過濾工藝控製、設備操作優化、異常處理(lǐ)及效率提升五大方麵,係統闡述麥汁過(guò)濾的核心技術要點:

一、過濾前準備:確(què)保麥糟層質量
糖化終點控製
碘檢合格:糖化結(jié)束後取麥汁樣,滴加碘液確認無澱粉反應(藍色消失),確保糖化徹底。
麥糟狀態:麥糟應呈鬆散顆粒狀,無結塊或糊化現象,否則需調整糖化溫度或時間。
麥糟層(céng)構建
靜置(zhì)時(shí)間:糖化結束後,將麥汁與麥糟混合物轉移至過濾槽,靜置20-30分鍾,使麥糟自然沉降形成(chéng)均勻濾層。
耕刀操作:若使用耕刀係統,在靜置前低速攪拌(5-10 rpm)1-2分鍾,打破麥糟表麵氣泡,促進沉降。
預(yù)過(guò)濾衝洗
噴淋水溫度:用75-78℃熱水噴淋麥糟層表麵,軟化表層麥糟並衝洗掉表麵雜質。
水(shuǐ)量控製:噴淋水量為麥糟體積的(de)10-15%,避免過度衝洗導致麥糟層塌陷。
二、過濾工藝控製:精準調控參數
頭道麥(mài)汁過濾
流速控製:初始流速控製在0.5-0.8 m³/h,待麥汁澄清後逐漸提升至1.2-1.5 m³/h。
壓(yā)力管理:過濾槽內壓力維持在0.02-0.05 MPa,避免高壓導致麥糟層壓實或麥汁渾濁。
麥汁濃度監測:頭道麥汁濃度(dù)應接近目標沸終濃度(如12°Bx),若濃度偏低需延長過濾(lǜ)時間(jiān)。
洗糟水過濾(lǜ)
分段(duàn)洗糟:
第一次洗糟:用75-78℃熱水(shuǐ),流速1.0-1.2 m³/h,提取約60%殘留糖分,麥汁濃度降(jiàng)至4-5°Bx。
第二次洗糟:用78-80℃熱水,流速0.8-1.0 m³/h,提取剩餘糖分,麥汁濃度降至1°Bx以下(xià)時終止過濾。
洗糟水用量:總洗糟水量為麥糟體積的2.5-3倍,避免(miǎn)過度洗糟導致(zhì)多酚溶出。
麥汁澄清度控製
濁度標準:過濾後麥汁濁度應≤5 EBC(歐洲濁度單位),可通過目視(shì)檢查(無可見懸(xuán)浮物)或濁度儀快速檢測。
輔助澄清:若麥汁渾濁,可添加0.1-0.2 g/hL的矽(guī)藻土(tǔ)或卡拉膠,但(dàn)需控製(zhì)用量以避(bì)免影響啤酒風味(wèi)。
三、設備操作優化:提升過濾效率
過(guò)濾槽設(shè)計改進
篩板選擇(zé):選用孔徑0.6-0.8 mm的不鏽鋼篩板,平衡(héng)過濾速度與麥汁澄清(qīng)度。篩(shāi)板應平整無變形,避免局部漏糟。
耕刀係統:配置可調節高度的耕刀,過濾過程中定期低(dī)速攪拌(每15分鍾一次,每次1分鍾),防止麥糟層板結(jié)。
噴淋裝置:采用多孔噴淋頭(tóu)或旋(xuán)轉式噴淋(lín)臂,確保洗糟水均勻覆蓋麥(mài)糟層,避免(miǎn)局部衝刷過度。
自動化控製升級
流量(liàng)與壓力聯(lián)動:通過PLC係統實時監測過濾流速和壓力,自動調整洗糟(zāo)水流量或耕(gēng)刀轉速,保持過濾穩定性。
濃度在線(xiàn)檢測:安(ān)裝在線濃度儀,實時反饋麥汁濃度,指導洗糟終點判斷。
四(sì)、異常處理:解決常見過濾問題
麥(mài)糟層塌陷
原因:洗糟水溫度(dù)過(guò)高、流速過快或麥糟層過薄(báo)。
解(jiě)決方案:降低洗糟水溫度(dù)至75℃以下,減緩流速至0.8 m³/h,並補充少量新鮮麥糟重建濾層。
麥汁渾(hún)濁
原因(yīn):麥糟層不均勻、洗糟水硬(yìng)度過高或過濾時間過長。
解決方案:重新耕(gēng)刀並靜置(zhì)麥糟(zāo)層,改用軟水洗糟,或添(tiān)加澄清劑輔助過(guò)濾(lǜ)。
過濾速度過慢
原因:麥糟(zāo)層壓實、篩板堵塞或糖化不徹底。
解決方案:低速攪拌麥糟層,清理篩板雜質,或延長糖化時間確保澱粉完全轉化。
五、效率提升與成本控製
熱能回收利用
將(jiāng)過(guò)濾後的洗糟(zāo)水(溫度約70-75℃)通過熱(rè)交換器預熱下一批次糖化用水,減少蒸(zhēng)汽消耗。
麥糟資源化
過濾後的麥糟含水量約75-80%,可通過螺旋壓榨機進一步脫水至60%以下,作為飼(sì)料或生物(wù)質燃料銷售,增加副產品收益。
數據化管理
記錄每次過濾的麥汁收得率、過濾(lǜ)時間、洗糟水量等參數,分析不同麥芽品(pǐn)種(zhǒng)或工藝條件下(xià)的過濾效率,持續優化操作。
實施效果與案例
某15噸精釀啤酒廠(chǎng)優化案(àn)例:
通過將過濾槽篩板孔徑(jìng)從1.0 mm縮小至0.7 mm,麥汁濁度從8 EBC降至3 EBC,啤酒非生物穩定性顯著提升。
引入自動化流量控製係統(tǒng)後,過濾時間縮短25%,麥汁收得率提高3%(從92%提升至95%)。
關鍵指標:
優化後頭道麥汁過濾時(shí)間(jiān)≤45分鍾(zhōng),洗糟總時間≤90分鍾。
麥汁收得率≥94%,多酚含(hán)量≤150 mg/L,符合精釀啤(pí)酒(jiǔ)高品質要求。
重大機遇:預計今年內出台精釀啤(pí)酒(jiǔ)標準和相關法規,新政策將接軌歐美現(xiàn)行政策,今後小型精釀啤酒廠灌裝(zhuāng)啤酒可正式走向市場,精釀啤酒行(háng)業將會迎來健康發展的(de)機遇!
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